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搅拌站管理冒着被开除的风险说的大实话

发布日期:2019-05-22| 来源www.hebshx.com | 责任编辑:河北双星机械  

一、技术调整:胶凝材料及交叉试验
矿粉占比较以上较小,侧重于活性,对强度贡献有着非常大的性价比。 粉煤灰是*便宜的活性掺合料,占比虽小,对状态的影响非常重要的。检测过程和重点指标侧重于胶砂流动度比检测。
二、配合比的曾经与优化
应用天气高温季节特点,*大限度地减少水泥用量,(从C30—C60,水泥可以在165——300公斤)用量,增加矿粉用量(130—180),确保强度的同时,降低大量的生产成本。
2009年、2012年、2015年、2017年试验结果做为技术支持(每个试验室必须做计划水泥掺入各种掺合料的正交活性比对试验,定生产用胶凝材料基准量),当矿粉活性达到100%及以上时,掺量在30~40%时,均满足胶凝材料活性(C30以下)要求。2012年配制C60配合比试验证明,水泥,可降低到320公斤,粉煤灰可不小于80公斤;2016年降到300公斤;2018年,普通材料,水泥270公斤,配置强度均在80MPA以上。利用自然高温季节和矿粉对温度的敏感作用,可以有效降低配合比中水泥掺量,而不影响强度。
三、外加剂
外加剂是混凝土中用量*小,价格*高,状态影响*大的材料,当然过多或过小均无益,设定定外加剂的掺量,生产过程控制在±0.3%之内(根据砂含泥量恒定)。 外加剂,通过几年的使用经验,外加剂的掺入量不是规定的,而是从工作性及效果上的需求,摸索和定制出来的。外加剂,是混凝土中用量*小,价格*贵,状态影响*大的材料。
四、水,混凝土的生命
水是各种材料混合*重要的介质,作用非常大,它是调节混凝土软化点与胶结点的交点*关键、*廉价材料。 生产配合比中,状态和保持,耐久性有地面工程,水起的作用有的甚至超过了外加剂,不要让水受到标准的约束,而是把水用量用到*安全的范围,有助于提高工作性,降低生产成本。
五、管理,许多效益来自管理
成本与利润的分界
生产环节的问题,让本应该产生的利润溜掉了一部分(如漏料)。工程需要100方混凝土,发到95就够了。多给了,也没有记录。不出大问题,我们还不知道!从而浪费了部分应该产出的利润,却赔上了本。有一次一盘灰,多出来一方,我们的记录入财物了吗?没有发现的,给了工地多少,心里没底没数,跑了多少利润,增加了多少生产成本?
部门间的扯皮,浪费了根源解决的大量时间,增加了多少生产成本,通仓,到底有多少没有经过称量,漏掉多少,没有记入财物,扔了多少胶凝材料和外加剂?手动耗料,反应出多少问题。
六、称量系统真的标了吗?
屡次提出样秤,提醒过几次和多人,做了吗?说句很狂的话,都手把手交给你,告诉你了,多少沉淀下来的经验,一个非常大的数字,听听罢了。
采购来的废料和验收控制的数据对得上吗? 我们的原材料消耗与进料:盘库了吗?没有盘库,你怎么知道是盈还是亏? 盘库环节的不闭合,让生产成本给销售定价呢?
帐面儿上钱赚了,库亏不亏呢?赚,赚在了哪里,亏,亏在了什么地方和那个环节?

搅拌站管理者需要对上述问题了如指掌,各项需求清楚才能做得更好。以上信息来自网络,供您研究参考。

 

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